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通过python api控制发那科机器人和转台
# 1
亲爱的社区,

我在robodk V 5.2.0下

我的建议是控制8(6轴+ 4轴转盘)(见附件文件中的system.png)。所考虑的机器人是发那科arc mate 120ic和R30iA或R30iB后处理器。机器人和转盘是同步的。
当我运行python程序来生成弹道时,我得到了错误(见附件中的error.png)。


谢谢你的回复。
最好的问候,


附加文件 缩略图(s)

你能提供给我们RDK项目文件吗?

这会帮助我们更好地调查。
# 3
谢谢Albert的回复。我的问题已经通过更新版本的dbk解决了。
最好的问候,




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